本文主要从配合比调整的几个方面浅谈如何降低企业质量成本。通过试配对比分析了几个配合比调整方法对降低质量成本的可行性。
引言
随着市场竞争的日趋激烈,原材料价格波动无常,企业融资困难,在混凝土行业联合重组的趋势下,企业更应该提高自身的人才、技术、管理等质量,规范企业管理;在保证混凝土质量的前提下,适当降低企业成本,避免不必要的材料浪费,为企业减轻竞争压力,保障企业合理收益,本人结合自身实际工作经验,主要从以下几个方面浅谈如何降低企业质量成本:(1)使用减水率较高的高效减水剂;(2)提高外加剂掺量;(3)掺加矿粉;(4)外加剂的后掺法。
(1)使用减水率较高的高效减水剂
高效减水剂是指在混凝土和易性及水泥用量不变的条件下,能减少拌合用水量、提高混凝土强度;或在和易性和强度不变的条件下,节约水泥用量的外加剂。与普通减水剂相比,减水与增强作用都较强。目前由于价格竞争激烈,很多商混企业使用的都是价格低廉的普通减水剂,造成减水剂与水泥的浪费。只有利用高减水率减水剂,才能有效降低配合比的用水量,降低水灰比,从而降低水泥用量,降低部分成本。如表1。
试配对比结果分析:其他材料相同,使用高效减水剂(NF-1),保持砂率及外加剂掺量不变,适当降低水泥用量及用水量,使水灰比降低,在相同的坍落度下28d 及 56d 强度相近并降低了成本。
(2)提高外加剂掺量;
在外加剂减水率较低的情况下,提高外加剂的掺量能有效降低用水量,降低水灰比,达到降低成本的目的。该情况应注意外加剂凝结时间的调整,避免凝结时间过长影响拆模,以及含气量过高、泌水严重引起大量蜂窝、麻面等。还应注意外加剂的最佳掺量,应通过外加剂的净浆流动度试验确定。过多掺量和加水都无益。如表2。
试配对比结果分析:试验用相同材料,提高外加剂掺量,降低水灰比及用水量,相同砂率,在相同坍落度下28d 及 56d强度相近并降低了成本
(3)掺加矿粉;
磨细矿粉能延缓胶凝材料的水化速度,延长凝结时间,尤其在炎热的夏季及大体积混凝土应用中有明显效果。另外矿粉具有改善混凝土工作性,改善混凝土的内部结构,提高抗渗和抗腐蚀的能力,这些都有大量试验证明。因为水泥与矿粉存在部分差价,利用矿粉后期增强效果,既可以降低水化热,减少裂缝的产生,又可以使混凝土后期强度不变或更高。如表3。
试配对比结果分析:在材料相同的情况下,用一部分矿粉代替部分水泥用量,降低部分水灰比及用水量,在同一坍落度下,最终强度相近并降低了部分成本。
(4)外加剂的后掺法。
精确的计量是保证配合比准确的前提,因此应定期对搅拌机各配料秤进行校称,保证其精确度,使各材料用量在允许范围之内,避免材料的浪费。通过对设备的改造,使用后掺法分次加入外加剂。比如:先加入10% 的减水剂和 80% 的水,后加入 90% 的减水剂和 20% 的水。这样就可以使水泥先进行部分水化,避免了外加剂中的有效成分被迅速吸附,造成外加剂的浪费。利用后掺分次加入外加剂可以降低部分外加剂的掺量,从而降低部分成本,并提高外加剂与水泥的适应性,尤其在炎热的夏季减少坍落度的损失。见表4。